一、背景信息
某5V输出电源模块在长期使用数年后,输出电压由设定值5V降至4.8V左右,需进行失效分析。
二、分析流程
电性能测试
使用示波器测量空载/带载输出电压波形,确认带载能力正常但输出电压系统性偏低。
外观检查
模块外壳无机械损伤、烧蚀或电解液泄漏痕迹。
X-RAY透视分析
检查内部器件布局与焊接状态,为开封分析提供依据。
开封与电路分析
解析电路拓扑,定位关键器件(电压基准、反馈网络等)。
通过示波器、万用表等工具对异常节点进行定点测量。
失效机理验证
针对异常器件进行切片等微观分析,确认根本失效原因。
三、分析结果
3.1 初步测试结论
模块带载能力正常但输出电压恒定偏低,表明电压反馈环路异常,重点排查基准源(TL431)及分压采样电路。
3.2 关键定位过程
开封后实测TL431基准端电压为2.5V(正常),排除基准源失效。
因输出端并联假负载干扰测量,断开采样电路局部走线后,发现反馈分压电阻网络中对地电阻值异常偏高。
3.3 X-RAY与微观分析
异常结构:目标电阻采用两电阻叠层焊接(设计意图:精密调压)。
失效特征:
切片显示底层电阻端电极被焊锡抬起。
表层电极受机械应力拉扯断裂,导致接触电阻增大。
根因推断:手工焊接热应力过大,造成电极与陶瓷基体分层。
四、结论与改进建议
根本原因
叠层电阻焊接工艺缺陷引发电极机械分离,导致分压比漂移(计算值:电阻增大→分压比升高→输出电压降低)。
改进措施
禁止叠层焊接工艺,改用高精度贴片电阻或激光调阻。
加强焊接过程温度曲线管控,避免热应力损伤。